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1.4.202 某电厂#5机组为660MW 超超临界机组,采用油枪点火助燃方式,在A 层 燃烧器安装等离子点火系统。5月13日,发现“#5炉前燃油进油滤网堵塞”缺陷,检修 开票清洗滤网,检修工作结束后。11时02分,运行人员操盘提高油压,当压力升至 0.54MPa 时滤网外压盖崩出,管道向外喷油。立即降低压力至最低0.38MPa,11 时03 分紧急拉停A 燃油泵后停止冒油。11时06分,现场发现火情。11时09分,锅炉MFT, 首出为炉膛全火焰丧失。11时15分,现场火情扑灭。现场检查,燃油进油滤网附近捞 渣机上方的电缆烧损,其中包含火检信号电缆,引发炉膛全火焰丧失信号出现,造成 锅炉MFT 保护动作。事后查看滤网筒形外压盖螺纹部分,几乎所有的螺牙已严重磨损, 滤网筒形外压盖已无法正常锁紧,当滤网油压升高时即发生崩出。结合上述案例,说明如何保证燃油系统安全?
1.4.200 某电厂#1机组为300MW 亚临界机组,循环流化床锅炉,绝热式旋风气固分 离器、滚筒式冷渣器,过热器采用三级喷水调节蒸汽温度,再热器采用外置床调节蒸汽温度为主、事故喷水调温为辅。4月16日7时30分,#1机组负荷88MW, 锅炉四台冷渣器均不下渣,炉膛结焦造成冷渣器排渣不畅,锅炉运行维持困难,申请停机。分析锅炉结焦的原因?如何预防结焦保持冷渣器正常运行?
1.4.199 2017年7月,某电厂#2锅炉CD 层#1角油枪软管接头漏油。2018年1月, #1锅炉EF 层#3角油枪套管大量漏油。现场查看发现,#1、#2锅炉炉前燃油管路多个 管阀、法兰接头存在泄漏痕迹,特别是#2锅炉CD 层#1角油管路连接法兰渗油明显,存在较严重的安全风险。为保证燃油系统安全,电厂应采取哪些措施?
1月2日,#7机组点火温态启动,负荷100MW,B 磨#2角等离子正在检修, B磨煤机#3角下层等离子点火装置因为故障退出,触发“等离子点火模式下任意两角等离子发生断弧停磨”保护动作,B 制粉系统停运,导致炉膛全部火焰信号消失,触发锅炉MFT。 结合案例,说明如何防止等离子点火系统故障导致锅炉MFT?
1.4.197 某电厂#1机组为300MW 亚临界机组,锅炉采用四角切圆燃烧方式,布置六 层、共24只燃烧器。制粉系统采用钢球磨煤机中间储仓式乏气送粉系统,配置4台排 粉风机,每台排粉机与6根一次粉管相连,4台排粉机共带24根一次粉管。折焰角未设置吹灰器,折焰角上存在大量积灰,机组长时间运行,没有检修机会清理积灰。6月14日#1机组负荷143MW,B、C、D 三台排粉机运行, C、D、E、F 四层给粉机运行,炉膛负压降低到-382Pa, 锅炉MFT, 首出“失去火焰跳闸”。请分析#1锅炉 MFT的原因?以及应该采取的预防措施?
1.4.195 2018年2月2号,某电厂机组负荷240MW, 因燃煤灰分、硫分偏高,脱硝 系统氨逃逸量大,且低低温省煤器烟气出口侧未安装吹灰器,导致低低温省煤器堵塞 严重,两台引风机出力达到上限,被迫申请停机消缺。针对低低温省煤器堵塞问题应采取哪些防范措施?
1.4.194 2018年9月17日17:00,某电厂因入炉煤质变差,灰分高,除渣系统退出 运行后,机组负荷过高,造成炉渣在炉内及渣斗堆积过多,导致除渣系统无法恢复运 行。在进行排渣处理过程中,炉底水封破坏,冷空气串入,三台磨组火检丧失,触发 锅炉MFT 条件“全炉膛无火焰”保护动作。针对此次非停事件我们应采取哪些防范措施?
1.4.193 2018年07月24日,某电厂#1机负荷338MW, 炉膛压力至414Pa,A/B 引风机电流204A/316A, 动叶开度分别为81%/75%, A 引风机动叶液压缸故障导致动叶失去控制而关闭,造成调节失灵;运行人员事故处理过程中将A 引风机动叶故障误判 为引风机抢风,在炉膛压力持续升高的情况下继续关小B 引风机动叶,最终导致炉膛压力高触发MFT 。针对风机液压缸故障造成的机组非停应采取哪些防范措施?
1.4.192 2018年7月19日,某电厂#2锅炉汽包A 侧人孔门垫子质量问题,压缩后回 弹厚度不足,当运行机组停机后再启动时,受压缩后的垫子因弹性不足不能实现密封作用,造成人孔门泄漏手动停机。针对此次不安全事件我们应汲取哪些经验教训?
1.4.191 2018年5月13日,某电厂#5机组607MW 负荷下,炉前燃油系统滤网差压 高安排清洗,清洗滤网后投运油泵,现场反馈滤网严重漏油(实际滤网的筒形外压盖崩出),燃油泄漏着火,造成燃油进油滤网附近捞渣机上方三层电缆槽架内约4米宽的电缆烧损,其中包含火检信号电缆,引发炉膛全火焰丧失信号出现,造成锅炉MFT保护动作。针对炉前燃油系统着火问题应采取哪些防范措施?
