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2.1.4 DL/T 1051-2019《电力技术监督导则》规定,电力技术监督应覆盖发电、输电、配电和用电的规划设计、建设施工、生产运行、退役报废等全过程。 ( )
2.1.3 DL/T 1051-2019《电力技术监督导则》仅适用于电力生产阶段的技术监督工作。 ( )
2.1.2 DL/T 1051-2019《电力技术监督导则》是为发电企业技术监督工作而制定。( )
2.1.1 DL/T 1051-2019《电力技术监督导则》规定,电力技术监督是指在电力工程 建设和生产运行全过程中,对相关技术标准执行情况进行检查;对电力设备设施和系统安全、质量、环保、经济运行有关的重要参数、性能指标开展检测和评价等。 ( )
10%BMCR 负荷以下时尽量不用( )过热器二级减温水,减温后的蒸汽温度应至少高于对应压力下的饱和温度20℃。( )运行中注意监视减温水流量、减温器出口蒸汽温度( )。
1.4.221 2015年1月9日19:54,某电厂#8机组锅炉点火启动,1月10日0:00, 中压缸启动过程中,由于高压旁路及减温水操作不当,发生了二级减温水流量4分钟 内从11T/H 上升到39T/H、主汽温度三分钟内从380℃下降至266℃、机组负荷从15MW突升至40MW 的情况,这种情况下末级过热器可能发生水塞。请问如何防止该类事故发生?
1.4.220 非停分析:2月25日,某电厂#4炉后屏过热器B 侧数第二屏北数12根管子 泄漏,主要是机组启动过程中,高参数时机组突然打闸,炉内温度下降很快,当后屏 过热器汽温低于对应压力下的饱和温度,蒸汽冷凝成水在管中大量积存,形成“水塞” 现象。接着锅炉重新点火,烟温升速快,蒸汽流量小,分布不均匀,个别积水严重的管子处于干烧状态,当烟温超过后屏过热器管子最高使用温度时发生超温爆管。请问如何防止该类事故发生?
1.4.219 案例分析:2018年5月13日,某电厂#5机组由于清洗滤网时,外协单位检 修工艺差,采用加长工具手柄野蛮拆卸,造成滤网的筒形外压盖螺牙大面积损坏;运 行过程中燃油进油滤网筒形外压盖崩出,燃油泄漏致使附近捞渣机上方三层电缆槽架 内约4米宽的电缆烧损,其中包含火检信号电缆,引发炉膛全火焰丧失信号出现,造成锅炉MFT 保护动作。请问如何防止该类事故发生?
20、40排8个燃烧器风量均显示为零,炉膛负压显示值由-200Pa 突变至-2700Pa,20磨煤机跳闸,就地检查发现锅炉房内有烟雾,确认着火,联系消防进行灭火,并手动 停机。事后现场检查发现,23油燃烧器供油管道弯头内侧有一长约25mm 的裂纹,投 油时燃油通过此裂纹喷溅至接油盘外,落至下方二次风管道上(二次风管工作温度为 300℃),引燃管道保温材料并使火势蔓延,机组20、40侧部分控制电缆被烧损,造 成飞灰复燃系统阀门、燃烧器风量、炉膛负压显示异常及20磨煤机跳闸。油燃烧器供油管道存在裂纹是导致本次着火的直接原因。请问针对此次事件有何启示?应采取哪些针对该类事件的防范措施?
1.4.217 案例分析:2017年5月18日,某电厂#4炉油系统着火导致发出汽包水位低 三值动作,引起锅炉MFT 动作。主要原因是#1角进油手动阀与快关阀之间的活接头 处泄漏,燃油(#O轻柴油)喷淋到炉本体、风箱的保温上,并迅速引发明火,引燃炉 前泄漏的燃油,造成炉前燃油系统泄漏扩大,蔓延到#4角,烧损微油系统设备、燃油 压力阀、控制柜及电缆等,同时烧损汽包水位3值的补偿温度点补偿导线引起锅炉水位保护动作。请问应采取哪些措施防止类似事件发生?( )对炉前燃油平台、燃烧器处油枪管路进行全面排查。重点检查油管路焊口、 弯头、活接头、法兰连接部位等是否存在缺陷。炉前燃油平台等重要区域的法兰连接 面、活接头增加防护隔离罩或使用防飞溅绷带等措施,防止燃油发生泄漏时直接喷射至燃烧器、高温风道、管道等高温热源引起火灾事故。(2)按照国能安全[2014]161号《防止电力生产事故的二十五项重点要求》,对 油枪软管、接头垫片、炉前油管道连接软管等燃烧器喷口区域易损件进行定期维护更换。(3)加强燃油系统的运行监控。应加强巡视检查,并在重点区域(炉前燃油系统) 配备必要的生产视频监视装置,对燃油区域加强巡回检查,及时发现设备隐患,防患于未然。(4)做好事故预想和应急演练工作。制定炉前燃油系统火灾应急处置方案,组织运行人员学习,并进行演练,提高应急处置能力。
